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惠科达带你了解磁浮子液位计满负荷运行中存在的问题及对策

  2021-09-17 阅读:345
       一般的磁性浮子液位计多在负荷作用下工作。 受零部件、汽提效率、转化率等环节的影响,系统的技术操作条件容易恶化,该磁悬浮液位计非常不牢固,只维持运行,增大了装置的蒸汽消耗和氨消耗。 结合实际情况,对满负荷运行问题进行了讨论,提出了实现操作优化,提高转化率和汽提效果的解决方案。
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青海云天化国际化肥有限公司是年产氨40万吨、尿素60万吨的大型化肥生产公司。 磁性浮子液位计使用的是斯塔米卡州二氧化碳放散制造技术。 自2009年11月开始生产以来,已经生产了370万吨以上的尿素。 2018年10月以来,装置始终在高负荷或超负荷下工作。 但是,在一段时间内,由于不断的负荷达到了总负荷的115%,装置经历了多次巨大的变化。 为了防患于未然,认真分析了变化的原因,总结了经验,为稳定制造提供了安全保证。

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1某磁性浮子液位计的工作情况

  2018年10月至2019年3月满负荷运行期间,主要出现的问题如下。

  1.1合成塔的CO2转化率下降

  塔内的CO2转化率减少,装置的分解和回收负荷变大。 装置负荷增加到115%后,材料在装置塔内的停留时间变短,因此如果氨碳比和氢碳比不一致,CO2转换率就会大幅降低,装置负荷大幅增大,系统无法正常工作。

  1.2低压回收无法正常工作

因为回收负荷被除去,向后方移动,所以低压回收不能正常工作。 由于降解回收的材料增加,随之而来的CO2转化下降,降解回收的负荷进一步增加,不能提高后系统的降解热,使降解回收的负荷转移到低压,进一步增大了低压装置的回收负荷[1]。 另外,蒸汽消耗量过多,存在低压蒸汽变空的问题,有时会浪费资源,装置的能源消耗量也变高。

  1.3设备和管道的腐蚀问题

  全工作时,如果将系统供气量设定得低于允许标准,系统内空气含量不足,钝化膜被破坏,设备和管道被腐蚀。

  2磁浮液位计满负荷运行问题的原因分析

  2.1氨的消费量很高

1高负荷运行时,由于低压装置零部件和高压氨基甲酸铵泵本身存在问题,泵检测效果差,现场解决时间稍长。 因为回流溶液的浓度比较高,所以要防止系统的结晶淤泥和低压装置的工作状况恶化,氨消耗变大。2 )由于装置的过载,合成装置中的防腐空气量增大,合成装置和4bar吸收塔的废气排放增大。 由于存在惰性气体,会引起CO2的变换降低。 如果该装置在115%的负荷下工作,其自身材料在塔内的停留时间将减少,从而影响CO2的转换。 另外,CO2的低纯度会导致高压装置中惰性气体含量的增大。 惰性气体填充了反应器的几个空间。 在稳定运转的状态下,惰性气体的压力变高,NH3的分压相应地降低,CO2的转化率降低。

  3考虑到机组的具体工作情况,为了不影响低压装置的过压引起的蒸发装置的真空度,将常压吸收塔内的放空管道的管径从原来设计的DN50变更为DN100,增大了常压吸收塔的排气放空量和氨消耗量。

  2.2体系内氧气添加量不足

  由于CO2气体萃取法汽提塔内的工作环境较差,材料一般只停留在其中较短的实践。 因此,钝化膜一旦发生腐蚀问题,修复工作也变得困难,系统将停产。 因此,CO2气体提取法需要高标准管制系统的氧气添加量。

  2.3低压及后系统的案例分析

  (1)由于低压气相配管只有一根伴热管,伴热效果差,低压气相配管经常发生结晶和低压超压。

  2 低压氨基甲酸铵冷却器的液体位置设计指标约为50%。 由于低压装置结构异常,低压液体位置控制高,气相液体夹带非常严重,并且气相配管保温装置不符合规定要求,气相氨基酸铵液体夹带结晶堵塞了管道。

3 通过对同类设备进行比较,低压热水调节装置的板式换热器的设计换热面积为124m2的面积,但我厂板式换热器的换热面积仅为8m2的面积。 由于其换热面积不合标准,无法从低压系统吸收热量,低压系统无法充分吸收氨和二氧化碳,从而引起低压超压。

  3磁浮液位计全负荷运行的改进措施

  3.1氨含量高的措施

  (一)改革操作,管理装置中添加的防腐空气量,增加二氧化碳装置中氧含量的分解次数,将氧含量控制在技术范围内。 降低高压清洗零件的排气阀开度,降低氨损失[2]。

  2在系统工作期间,禁止将拆装转换为烟囱。 低压甲铵冷凝机组液位柜的成分分析从2h采样改为1h采样。 这个零件的成分发生变化时,应该立即展开调整。

  3加大低压运行。 低压装置增压时,必须立即查明经过。 请务必不要将低压排气直接放入排气筒。4bar吸收塔进料泵规格未变更前,采用两种泵工作模式,管理技术标准下的吸收能力,使惰性气体附带的氨能够吸收,同时降低氨排放能力,降低每吨尿素的氨消耗

  3.2汽提塔的温度调节

  (1)逐渐关闭汽提塔出口调节阀LIC2202,逐渐提高汽提塔的液位。

  2汽提塔的液体位置上升,其出口温度下降时,将高压蒸汽管线的压力调整为1.9MPa。

  3汽提塔顶端的温度TI2211接近合成塔的液温TI2209时,或者达到相同的温度时),此时的温度约为186,这表示汽提塔储存液冷却过程的一环已经完成。

  4 结合调度和合成环节,不断接通汽提塔底部出口调节开关LIC2202进行排放。 为了预防常压吸收塔排出过快,充满液体也可能会过载,确保后系统的安全工作(3)。 此外,还可预防因零件偏差导致的PI2201气蚀和设备密封破损等安全事故的发生。

  5 抑制生产负荷,尽可能避免满负荷运转,设定在70%到110%之间。 避免因完全运转而导致传热效率下降,进而导致产品质量下降。 避免负荷过低,避免合成液汽提塔上液位不符合要求,局部瓦斯抽放管过热、腐蚀状况恶化。

  3.3水解分析操作的优化

  如果氨罐中的浓度过高,水解塔的温度达不到技术标准,必须采用以下方法。

  确保第1级和第2级的蒸发压力差在35kPa以上,增大二次分配装置的第1级和第2级尿素溶液的流速,且使尿素溶液在蒸发分离器的第1级和第2级积存达到最小限度,防止第1级和第2级蒸发时液体被带走。

  2加强对具体作业人员的培训,建立氨泵的转换方法。 泵反转中,严禁引起氨泵入口安全开关的增压。 发生过压现象,必须按照作业事故的方法解决[4]。 设计为在安全开关被弹出后未返回阀座的情况下,一有机会就立即检查安全阀,在2019年大修时在该安全开关之前添加断路开关。 安全开关弹出而无法返回阀座时,可以立即进行检查。

  3加强氨罐的浓度监测。 氨浓度和尿素浓度过高时,必须立即查明原因。

  总之,分析了磁悬浮列车满负荷运行中存在的问题,找出了制约尿素高负荷运行的关键,提出了相应的解决方案,以达到尿素系统长时间满负荷运行的生产标准。

 


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